



以下是:甘孜市炉霍县槽钢厂家,基地的产品参数
产品参数 产品价格 电议 发货期限 电议 运费说明 电议 品牌 金宏通 是否可定制 是 供货总量 9999999999 范围 槽钢,基地供应范围覆盖四川省、甘孜市、炉霍县、康定市、泸定县、丹巴县、九龙县、雅江县、道孚县、新龙县、德格县、白玉县、石渠县、色达县、理塘县、巴塘县、乡城县、稻城县、得荣县等区域。 【金宏通】持续拓展产品矩阵,现有康定工字钢快捷的物流配送、丹巴工字钢优质工艺等,满足不同场景需求。槽钢厂家,基地,金宏通钢管(甘孜市炉霍县分公司)为您提供槽钢厂家,基地的资讯,联系人:郭学振,电话:【0527-88266888】、【17768165506】。 四川省,甘孜藏族自治州,炉霍县 2021年,炉霍县地区生产总值实现13.48亿元,同比增6.5%;工业增加值完成1.09亿元,同比增8%。
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国内槽钢价格持稳运行。受平遥槽钢事故影响,当地槽钢均处于停产状态,复产时间待定,近期矿上检查力度或将进一步加大,预计周边区域槽钢生产也将受到一定影响。目前多数槽钢库存水平不高,矿上挺价意愿有所增加。综合来看,近期槽钢市场多维持平稳状态。槽钢产地方面,陕北地区下游需求略有恢复,多数槽钢基本产销平衡,矿上拉煤车增加,部分价格有小幅涨跌; 晋蒙地区槽钢地销弱稳为主,市场户贸易发运持低,槽钢价较稳。港口方面,当前市场交投并无明显,各煤种结构性差异显现,高卡煤鲜有询货,中低卡煤需求少量释放,部分报价窄幅上浮,实际成交有限。 下游方面,现阶段港口及电厂库存均高位震荡,市场需求依旧疲软,关注降温天气下供暖季电厂供耗存变化以及进口煤政策严控情况。进口煤方面,受国内外市场需求走弱,叠加国内进口煤限制影响,外矿报价偏下行,而华南地区电煤需求低下,内贸价格波动不大,近日沿海电厂进口煤招标增加。 现唐山槽钢1485(出厂价),临沂1350(1/3槽钢出厂价),长治主槽钢1320(出厂价);阳泉贫煤460(Q5500),抚顺洗混煤630(Q>6000),鄂尔多斯粉煤230(Q4500)。
甘孜炉霍金宏通钢管有限公司是一家专业从【工字钢】的研发、生产、销售于一体的综合型企业。公司坐落于全国大型【工字钢】生产基地--甘孜炉霍,位置优良,交通便利。公司【工字钢】产品通过相关质量体系认证。
公司主要经营:【工字钢】。经数年的建造努力,公司以优良服务为广大用户提供高性能、高品质的【工字钢】,技术指标已达到或超过标准。现公司【工字钢】产品销售全国各地,并出口海外市场,受到客户的认可。
Q345D槽钢的交货长度分定尺、倍尺二种,并在相应的标准中规定允差值。国产槽钢的长度选择范围根据规格号不同分为5 -12m 、5 -19m 、6 -19m 三种。进口槽钢的长度选择范围一般为6 -15m 。 [1] 剪切工艺优化 问题分析 某钢厂中400mm机组是以生产中号角钢和槽钢为主的型材机组,年产量65万吨,其中槽钢产品规格为638~1208,产量约占总产量的25%。成品槽钢的分段作业采用1台400t冷剪机进行。槽钢剪切质量对后续工艺,特别是焊接质量影响较大,若剪切断口处存在塌肩、毛刺、撕裂、切斜等缺陷,则会使槽钢对接时存在较大缝隙,影响焊接质量,特别是强度指标,从而造成较大的隐患。 安钢垂400mm机组随生产节奏和产量的提高,上述剪切缺陷越来越突出,剪切质量内控达标率仅为94.2%。而且剪刃的使用寿命越来越短,平均每班更换一次,造成生产成本和职工劳动强度增加。针对这些问题,从工艺、技术和操作上进行了认真分析,并提出了相应改进措施,取得了较好效果。 1、工艺原因 该机组的设计能力为20万t/a,但产量达到了60万t/a,冷床区生产能力不足的问题很突出,与生产角钢相比,槽钢的冷却速度较慢,从而造成剪切时槽钢温度较高,极易出现塌肩、毛刺、撕裂等缺陷,并且对剪刃寿命的影响较大。 2、剪刃设计原因 槽钢剪刃设计的基本依据是槽钢成品孔型形状,如图1所示(以100#槽钢为例)。这种设计在剪切过程中易出现以下问题:一是槽钢两肩部与其他部分相比,相对较厚,所需剪切力也较大,剪刃磨损较快,剪刃使用一段时间后。这一部分相对磨损量大,致使肩部间隙较大,易出现塌肩现象;二是槽钢两腿与腰部处相比,由于剪切角度的影响,当剪刃磨损后,在剪切两腿时,剪切量变小,腿部剪切由通常的剪断变成了撕断,槽钢腿端面极易出现毛刺;三是上、下剪刃腿部斜度与槽钢成品孔型基本一致,这样在剪切时腿部基本同时受力,剪切力较大,剪刃磨损较快,一方面腿端剪切压痕严重,另一方面剪刃老化后,极易出现槽钢剪切部分撕裂、毛刺较多的现象。后两点是影响槽钢剪切质量的主要原因。
槽钢生产技术改进措施 针对上述3个问题,分别采取了相应措施。 1、针对冷床冷却速度慢的问题,在冷床区增加了水雾风机来提高冷床区的冷却速度,又在剪机前一个倍尺处增加了一组水雾喷头,降低槽钢剪切部分的温度,从而避免了因钢温高而造成的剪切缺陷。 2、针对槽钢剪刃设计存在的问题,结合生产实际情况,将剪刃设计为图2所示的形状(以100#槽钢为例)。上剪刃宽度由100mm改为99mm,减少上剪刃在左右方向的间隙,改善槽钢两角部的剪切质量;下剪刃两角部圆弧尺寸由R8mm改为R7mm,提高两角部的剪切重叠量,改善槽钢肩部剪切质量;下剪刃上边宽度由79mm改为80mm,下边宽度由97mm改为94mm,使下剪刃腿端斜度小于槽钢成品孔型斜度,这样在腿部剪切时,腿部上、下方向上不会同时受力,从而减少剪切力,改善剪切质量。 3、通过对各规格槽钢实际剪切质量和剪切间隙进行数据回归分析,制定了每种规格的剪切间隙规范,具体为:63#槽钢为0.20~0.30mm、80#槽钢为0.20~0.35mm、100#槽钢为0.25~0.35mm,120#槽钢为0.25~0.40mm,并做出厚度为0.20~1.00mm的不同垫片。每次更换剪刃时,先测量间隙,再选择相应的垫片,确保剪切间隙控制在工艺要求范围内。
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